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IMPORTANCIA DE LA TERMOGRAFÍA INFRARROJA EN EL DIAGNÓSTICO DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA Oscar Hugo Osorio Cruz Angel Marroquin de Jesús Ernesto Caballero Bello osorioh@tecsaqro.com amarroq@hotmail.com caballeroe@tecsaqro.com Técnica Electromecánica Central, S.A. de C.V Av. Técnicos No. 250 Delegación Epigmenio González Querétaro, Qro. Tel. 01 (442) 2 48 00 35 Fax. 01 (442) 2 48 00 59 Resumen: Este trabajo presenta los resultados obtenidos en las inspecciones de termografía infrarroja a transformadores de potencia de 2000 y 2500 KVA en 13.8-0.480/0.277 KV instalados en plantas industriales, así mismo se determinan la causa raíz del problema que presentan para su corrección. Con base a los resultados obtenidos en estos equipos, se concluye de la importancia de la implantación de un buen plan de mantenimiento proactivo que contemple la termografía infrarroja a los equipos eléctricos, que permita analizar de manera oportuna las fallas que presentan, para mejorar la confiabilidad del equipo a través de acciones dirigidas a evitar que se repitan. I. INTRODUCCIÓN La globalización de los mercados internacionales ha abierto la puerta de nuevos mercados para las industrias nacionales. Esta situación a generado oportunidades para la exportación de sus productos, pero también ha elevado la exigencia en su calidad y productividad. De aquí que cualquier falla que se presenta en el sistema de energía eléctrica afecta directamente su salud económica. El diagnóstico eficiente de manera oportuna del estado de los transformadores de potencia y equipos eléctricos de una subestación para garantizar el servicio de energía eléctrica, juega un papel muy importante en esta competencia por su influencia en la calidad y costo del producto final. Universidad Tecnológica de San Juan del Río Av. La Palma No. 125 Col. Vista Hermosa San Juan del Río, Qro. Tel. 01 (427) 27 2 84 42 Fax. 01 (427) 27 2 84 49 Reduciendo el índice de fallas en los transformadores producto de puntos calientes detectándolos en su etapa inicial y tomando acciones correctivas oportunamente producto del análisis de la causa raíz de las fallas para eliminar su recurrencia. En este artículo se presenta los resultados obtenidos durante la inspección a transformadores de potencia mediante la termografía infrarroja así como su diagnóstico y reparación. II. DIGNÓSTICO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR DE 2000 KVA Con fecha 5 de Septie mbre del 2004, se realizó una inspección de termografía infrarroja al transformador de 2000 KVA, 13.8 KV-440V instalado en un planta industrial, en Celaya, Guanajuato. Durante esta inspección se detecto una anomalía, revelando un perfil térmico muy elevado en la boquilla de baja tensión de la fase X3, 50°C más elevado que las boquillas X1 y X2. Dado la importancia que tiene este equipo para la planta se programo el paro para su revisión y reparación. En la Figura 1 se muestra el perfil térmico de la boquilla con problemas. 131.2°C 120 Actualmente con el avance tecnológico en la ingeniería de los equipos de prueba, equipos de monitoreo en tiempo real y de la termografía infrarroja es posible dar un buen diagnóstico de las condiciones reales de operación de los transformadores de potencia para garantizar la disponibilidad y confiabilidad, evitando que ocurran fallas inesperadas. 100 80 60 40 38.8°C Fig. 1 Imagen térmica de las boquillas de baja tensión. Inspección interna 15 de septiembre del 2004 Durante esta actividad se observo carbonización y deformación en las conexiones, partículas suspendidas en el aceite, conexiones flojas en las colillas, punto caliente en la colilla de la boquilla de baja tensión de la fase X3, rupturas de conexiones, porcelana de la boquilla rota. Como se muestra en la Figura 2. III. DIGNOSTICO Y REP ARACION DE TRANSFORMADOR DE 2500 KVA Con fecha 21 de Febrero del 2005 se realizó una inspección de termografía infrarroja a un transformador de 2500 KVA, 13.8 KV-480V instalado en un planta industrial. Durante esta inspección se detecto una anomalía, revelando un perfil térmico muy elevado en la boquilla de la fase X2, 30°C más elevado que las boquillas X1 y X3. Como se muestra en la Figura. 3 81.8°C 80 70 60 50 42.8°C Fig. 2 Punto caliente en la boquilla de baja tensión X3 Este punto caliente concuerda con los resultados obtenidos de la termografía infrarroja explicando la diferencia de temperaturas entre las fases de las boquillas. El aceite no mostró degradación por esta falla debido a que por diseño del equipo, el aceite no cubre completamente la colilla de la boquilla. Así mismo se explica el por que no se detecto mediante el análisis cromatográfico de gases disueltos en el aceite aislante del equipo. Fig. 3 Imagen térmica de la boquilla X2 de baja tensión Inspección interna 9 de abril del 2005 Durante esta actividad se observo, carbonización en las conexiones de las boquillas de baja tensión, conexiones flojas, punto caliente en la fase X2, deterioro de tuercas, rondanas y terminales del devanado de baja tensión. Como se muestra en la Figura 4 Los resultados obtenidos durante la inspección del conjunto núcleo-bobina y de las pruebas eléctricas de campo efectuadas al equipo indican que el aislamiento sólido del devanado no presenta problemas. Con base a lo anterior se procedió a realizar las correcciones pertinentes en las boquillas de baja tensión. Durante la disección de la boquilla X3, para el cambio de empaques se observa que presenta una fisura considerable el cual no permite realizar el reapriete adecuado. Por lo que fue sustituida por otra de características eléctricas similares, retirada de un transformador de reserva. Finalmente el transformador fue puesto en servio sin ningún problema de operación. Fig. 4 Punto caliente en boquilla de baja tensión X2 Este punto caliente concuerda con los resultados obtenidos de la termografía infrarroja, explicando la diferencia de temperaturas entre las fases de las boquillas. Posiblemente el aceite no mostró degradación debido a que esta falla no se había manifestado en forma franca para ser detectado por el análisis cromatográfico de gases disueltos en el aceite aislante del equipo. Los resultados obtenidos durante la inspección del conjunto núcleo-bobina, soportarías de la guías, empaques de boquillas de alta tensión, empaques de radiadores, cambiador de derivación y de las pruebas eléctricas de campo efectuadas al equipo, indican que el aislamiento sólido del devanado y el equipo en general no presenta problemas para operar. Con base a lo anterior se procedió a realizar el retiro de la boquilla X2 del equipo, así como su disección para determinar el estado que guarda para su operación. Mediante esta actividad se concluye que la boquilla no esta en condiciones satisfactorias para garantizar la confiabilidad de operación por lo que fue sustituida por otra de características eléctricas similares que fue solicitada a con tiempo como refacción. Finalmente el transformador fue puesto en servicio sin ningún problema de operación. IV. CONCLUSIONES Dado el impacto económico que representa para el sector industrial los paros no programados, por la suspensión de la energía eléctrica por falla de los transformadores de potencia y equipos eléctricos en sus instalaciones. Es necesario la implantación de un buen plan de mantenimiento proactivo que contemple la termografía infrarroja y equipos de monitoreo continuo a los equipos eléctricos para obtener los beneficios tales como mayor confiabilidad de los equipos, mayor productividad, reducción de costos y máximo aprovechamiento de los recursos humanos. Debido a que se podrá analizar la causa raíz de las fallas y se mejorará la confiabilidad del equipo a través de acciones dirigidas a evitar las fallas inesperadas. REFERENCIAS [1] O.H. Osorio, A. Marroquín de Jesús, J.G. de la Vega, “Importancia en la investigación del origen de las fallas en transformadores de potencia” RVP 2000 IEEE Sección México, Acapulco Gro. [2] J. A. Nava, V. R. García, “Origen de Descargas Parciales en Boquillas Tipo Capasitivo Sistema Aceite Papel, para Equipos de Alta Tensión”, Reunión de Verano de Potencia IEEE Sección México. RVP’98 Acapulco Guerrero. [3] Philipper Magnier, David Scheurer, “Desarrollo de un Modelo Magneto-Termico-Hidrodinamico y Diseño de la Prevención contra Explosiones e Incendio para Transformadores, Caja de Cables de Boquillas y Cambiadores bajo Carga de Derivaciones” Reunión de Verano de Potencia IEEE Sección México. RVP’99, Acapulco Guerrero. [4] Wulf Boege, J.G. de la Vega, “Monitoreo en Línea de la Temperatura en Transformadores de potencia”, RVP´98, IEEE Sección México, Acapulco Guerrero. [5] O.H. Osorio, J.L. Guardado, V. Vicente, “Modelado en el Dominio del Tiempo del Devanado de Máquinas Eléctricas para el Estudio de Transitorios Electromagnético en Sistemas Industriales” Reunión de Verano de Potencia IEEE Sección México. RVP’98 Acapulco Guerrero. BIOGRAFÍAS Oscar Hugo Osorio, Nació en Oaxaca, Oax. El 16 de Diciembre de 1969. Obtuvo el Título de Ingeniero Electricista en 1996 en el Instituto Tecnológico de Oaxaca. En 1998 obtuvo el grado de Maestro en Ciencias en Ingeniería Eléctrica en el Instituto Tecnológico de Morelia, ha publicado diversos trabajos sobre Transitorios Electromagnéticos. Actualmente se encuentra en el Depto. de Mantenimiento en Alta Tensión en TECSA, Querétaro Qro. Sus áreas de interés son Transitorios Electromagnéticos, Equipo Eléctrico de Alta Tensión, Análisis Armónicos, Análisis de Cortocircuito y Análisis de Coordinación de Protecciones, Pruebas Eléctricas de Campo a Equipos Primarios, Calidad de la Energía. Ángel Marroquín de Jesús Nació en Putla de Guerrero, Oaxaca. En 1972. Obtuvo él titulo de Ingeniero Electricista en 1996 en el Instituto Tecnológico de Oaxaca, en 1998 obtuvo el grado de Maestro en Ciencias en Ingeniería Eléctrica en el Instituto Tecnológico de Morelia. Sus áreas de interés son armónicas, cortocircuito, coordinación de protecciones, pruebas a equipo eléctrico en alta tensión, monitoreo en línea de parámetros eléctricos, ahorro y calidad de la energía. Actualmente se desempeña como Profesor Asesor en la carrera de Mantenimiento Industrial en la Universidad Tecnológica de San Juan del Río y colabora en el puerto de atención de la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía. Ernesto Caballero Bello, Nació en Coroneo Gto. en 1978. Ingeniero Eléctrico egresado del Instituto Tecnológico de Querétaro en 2002, obtuvo la certificación como Termógrafo en aplicaciones eléctricas, mecánicas y térmicas en el 2003 por Insfraspection Institute. Actualmente se encuentra trabajando en el Depto. de Mantenimiento en Alta Tensión en TECSA, Querétaro Qro., como supervisor de mantenimiento y estudios especiales. Sus áreas de interés son Calidad de la Energía, Termografía Infrarroja, Cortocircuito y Coordinación de Protecciones, Transitorios Electromagnéticos y Análisis de Fallas en Equipo Eléctricos.